Senki sem élte túl a gép óceánban csapódását
A gép még javában a betonon gyorsult amikor Erdem kapitány észrevette, hogy a sebességjelzője (ASI) vadul ingadozni kezdett és gyors egymásutánban eltérő sebességértékeket mutat. Mivel az első tiszt műszere jól működött ezért a kapitány még az elhatározási sebesség elérése előtt úgy döntött, hogy nem szakítja meg a felszállást a műszerhiba ellenére sem. Amikor Gergin első tiszt bemondta, hogy "v 1", vagyis az elemelési sebesség elérését, Erdem kapitány maga felé húzva a szarvkormányt a magasba emelte a gépet, majd utasította az első tisztet a futóművek behúzására.

760 méteres magasságra emelkedve a személyzet átváltott a körzeti légi irányítás frekvenciájára és tovább folytatta az emelkedését.
Eközben úgy tűnt, hogy a kapitány sebességmérője is "megjavult", ezért bekapcsolták a robotpilótát.
Az irányítástól közben azt az utasítást kapták, hogy emelkedjenek FL 280-ra (Flight Level 280, vagyis 28 ezer láb), azaz 8500 méter magasra. Az elemelkedéstő számított másfél perc elteltével hirtelen hangjelzés figyelmeztette a személyzetet a robotpilóta lekapcsolódására. Nagyjából tíz másodperc múlva két újabb jelzés vörös színe is felvillant a műszerpanelen, az egyik az oldalkormány kitérítésére a másik pedig túl nagy sebességre figyelmeztette a pilótákat. A kapitány műszere ekkor már 300 csomó (560 km/h) sebességet mutatott ami gyorsan növekedett, ezzel szemben az első tiszt sebességmérője csak 220 csomót (410 km/h) jelzett ami - mint utóbb kiderült - a helyes, illetve a valós érték volt.



























Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!